鋁合金快速固溶爐是由爐體、爐體鋼支架、可拆式爐頂、爐襯、加熱元件、循環風機、導風板、朝下氣缸壓緊式爐門、快速升降機構、料架、淬火槽、運料車、控制系統及配電柜/控制柜、液壓系統等組成。爐體外殼框架采用型鋼焊接成型,內壁采用1Cr18Ni9Ti耐熱鋼板,內襯采用全纖維結構,爐殼內表面鎖緊一層高密石陶瓷纖維板,起到隔熱作用并保護爐殼表面不被腐蝕。加熱元件采用0Cr25AL5合金扁帶,用不銹鋼圓鋼固定于爐膛周圍,圓鋼外表套上防短路瓷管絕緣,電阻帶再套在瓷管外面。時效爐的排煙系統沒有經過二次利用,直接排出爐外對煙氣進行二次利用可以提高能量利用率,減少能源消耗。淮北二手節能時效爐廠家
淬火水池深度超過裝料框1.5倍,可確保工件在淬火池得到淬火冷卻,淬火水池內另采用電加熱管進行加熱。并通過測溫儀表自動控制。水池有進水口,可冷卻水溫,池內設有循環水泵進行熱水噴射循環,使溫度均勻。爐口四周嵌有耐火纖維棉砂封刀,爐門關閉后與爐口的插刀貼緊,確保無熱量散發。加熱元件采用帶狀電熱元件,分別布置在爐膛兩側,材質為0Cr25AL5合金絲,使用壽命長。
電爐各機械傳動部分采用連鎖控制,即爐門打開后自動切斷通風機裝置和加熱件電源。 廣東高效節能時效爐回收鋁合金時效爐特點:熱風循環系統新穎,爐溫均勻度好。
變頻自動溫控系統
由觸摸屏、S7-200PLC、四支熱電偶、8通道無紙溫度記錄儀組成。升溫溫度、保溫溫度、升溫時間、保溫時間可分別在觸摸屏上進行設置。
溫度控制采用級聯控制方式,即由4支溫度熱電偶采集的時效爐內溫度信號送入PLC的閉環控制模塊經冷端補償,線性化處理,與觸摸屏給定值一起經運算,其結果與爐溫度熱電偶采集的溫度信號,再經PLC運算處理后,輸出給燃氣燃燒機,從而控制火焰大小,達到溫度自動調節的目的。同時通過PLC程序控制模擬量輸出模塊,輸出DC0-10V模擬量至變頻器,變頻器輸出相應的頻率來控制循環風機的轉速,以改變爐內空氣的對流速度,使爐內空氣溫度達到均勻化,完成鋁型材時效的目的。
隨著陸續出臺一系列環境整治政策,節能環保已成為生產企業一項迫在眉睫的任務。在鋁合金型材生產過程中節約能源的消耗,理應引起我們的高度重視。
鋁型材在擠壓成型后強度不足,須經過時效熱處理才能進入后續的表面處理工藝。而臥式時效爐普遍存在加熱升溫慢、裝料車所耗無效熱過多以及煙氣帶走熱量過多的缺點。本文介紹的新建時效爐通過結構改造、采用滾筒/鏈條式傳動以及回收熱煙氣等途徑,提高了時效爐的熱效率,減少燃料的消耗量,實現節能環保和降低生產成本的目的。
新建節能時效爐還在選材、選料等方面追求比較好節能效果。
技改前A1時效爐溫度曲線
①由于在時效過程中,電機的轉速比技改前有所降低,節約了大量電能和天然氣消耗,年節約電費和天然氣費用約30.6萬元。
②技改前循環風機的平均電流為95A,技改后平均電流為66.2A,所以可以有效延長異步電機、動力電纜的使用壽命。
③通過檢測,技改后鋁材的抗拉強度完全能夠滿足工藝要求。
④溫度曲線在保溫階段更加平滑,鋁材各部位溫度更加均勻,時效效果明顯提高;
⑤三個月回收成本,實現了用小的投入換來較好的節能效果。
時效爐爐體的保溫性能不足,導致熱量逃逸情況嚴重,降低熱效率。山西節能時效爐廠家供應
時效爐門殼體亦用鋼材焊接作框架,外壁亦用冷軋鋼板制作,內襯亦用硅酸鋁耐火纖維針毯作隔熱和保溫材料。淮北二手節能時效爐廠家
結合我公司時效爐的具體情況進行分析、查找,時效爐能耗高的主要原因及解決方案論述如下:
(1)兩次時效間隔時間過長,時效爐連續利用率低
針對此問題,我們主要通過合理安排時效爐開爐時間,盡量保證鋁材時效量,盡可能縮短兩爐之間間隔時間,保持時效爐運行的連續性。
(2)在時效過程中循環風機轉速設置不合理
從技改前時效爐溫升曲線圖可以看出,在保溫階段,風機一直工頻運行顯然不合理。這樣高的轉速不加大了電能消耗而且溫升曲線在保溫段波動較大,同時也加大了燃氣消耗。
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