安川變頻器的常見故障1開關電源損壞開關電源損壞是眾多變頻器**常見的故障,通常是由于開關電源的負載發生短路造成的,在眾多變頻器的開關電源線路設計上,安川變頻器因該說是比較成功的。616G3采用了兩級的開關電源,有點類似于富士G5,先由***級開關電源將直流母線側500多伏的直流電壓轉變成300多伏的直流電壓。然后再通過高頻脈沖變壓器的次級線圈輸出5V、12V、24V等較低電壓供變頻器的控制板,驅動電路,檢測電路等做電源使用。第二級開關電源的設計上安川變頻器使用了一個叫做TL431的可控穩壓器件來調整開關管的占空比,從而達到穩定輸出電壓的目的。前幾期我們談到的LG變頻器也使用了類似的控制方式。用作開關管的QM5HL-24以及TL431都是較容易損壞的器件。此外當我們在使用中如若聽到刺耳的尖叫聲,這是由脈沖變壓器發出的,很有可能開關電源輸出側有短路現象。我們可以從輸出側查找故障。此外當發生無顯示,控制端子無電壓,DC12V,24V風扇不運轉等現象時我們首先應該考慮是否開關電源損壞了。 我們使用先進的工具和設備,確保您的設備得到比較好質的維修服務。硚口區伺服電機變頻伺服器維修教程
安川變頻器在控制方式上也由原先變頻器廠家普遍采用的電壓矢量控制方式改進為力矩動態特性更好的電流矢量控制方式,使之越來越向直流調速靠近。在安川變頻器的使用中我們還是會碰到各種故障,以下就安川變頻器的常見故障和廣大用戶做一個探討。開關電源損壞開關電源損壞是眾多變頻器**常見的故障,通常是由于開關電源的負載發生短路造616G3采用了兩級的開關電源,有點類似于富士G5,先由***級開關電源將直流母線側500多伏的直流電壓轉變成300多伏的直流電壓。然后再通過高頻脈沖變壓器的次級線圈輸出5V、12V、24V等較低電壓供變頻器的控制板,驅動電路,檢測電路等做電源使用。 蔡甸區PLC變頻伺服器維修方法變頻器,電機的保護器,保護電機不受損害。變頻電機維修!
第二級開關電源的設計上安川變頻器使用了一個叫做TL431的可控穩壓器件來調整開關管的占空比,從而達到穩定輸出電壓的目的。前幾期我們談到的LG變頻器也使用了類似的控制方式。用作開關管的QM5HL-24以及TL431都是較容易損壞的器件。此外當我們在使用中如若聽到刺耳的尖叫聲,這是由脈沖變壓器發出的,很有可能開關電源輸出側有短路現象。我們可以從輸出側查找故障。此外當發生無顯示,控制端子無電壓,DC12V,24V風扇不運轉等現象時我們首先應該考慮是否開關電源損壞了。
伺服電機運行時出現異常聲音或抖動現象,如何處理?①伺服配線:a.使用標準動力電纜,編碼器電纜,控制電纜,電纜有無破損;b.檢查控制線附近是否存在干擾源,是否與附近的大電流動力電纜互相平行或相隔太近;c.檢查接地端子電位是否有發生變動,切實保證接地良好。②伺服參數:a.伺服增益設置太大,建議用手動或自動方式重新調整伺服參數;b.確認速度反饋濾波器時間常數的設置,初始值為0,可嘗試增大設置值;c.電子齒輪比設置太大,建議恢復到出廠設置;d.伺服系統和機械系統的共振,嘗試調整陷波濾波器頻率以及幅值。③機械系統:a.連接電機軸和設備系統的聯軸器發生偏移,安裝螺釘未擰緊;b.滑輪或齒輪的咬合不良也會導致負載轉矩變動,嘗試空載運行,如果空載運行時正常則檢查機械系統的結合部分是否有異常;c.確認負載慣量,力矩以及轉速是否過大,嘗試空載運行,如果空載運行正常,則減輕負載或更換更大容量的驅動器和電機。電機動力之源,變頻伺服器維修的中心所在,專業服務,值得信賴。
外部故障引起電動機不轉的故障維修故障現象:一臺配套SIEMENS6M系統的進口立式加工中心,在換刀過程中發現刀庫不能正常旋轉。分析與處理過程:通過機床電氣原理圖分析,該機床的刀庫回轉控制采用的是6RA**系列直流伺服驅動,刀庫轉速是由機床生產廠家制造的“刀庫給定值轉換/定位控制”板進行控制的。現場分析、觀察刀庫回轉動作,發現刀庫回轉時,PLC的轉動信號已輸入,刀庫機械插銷已經拔出,但6RA26**驅動器的轉換給定模擬量未輸入。由于該模擬量的輸出來自“刀庫給定值轉換/定位控制”板,由機床生產廠家提供的“刀庫給定值轉換/定位控制”板原理圖逐級測量,**終發現該板上的模擬開關(型號DG201)已損壞,更換同型號備件后,機床恢復正常工作。 PLC、變頻器、伺服器?哪個壞了?找到我幫你修!洪山區醫療設備變頻伺服器維修怎么樣
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故障現象:某配套SIEMENSPRIMOS系統、6RA26**系列直流伺服驅動系統的數控滾齒機,開機后發生“ERR21,Y軸測量系統錯誤”報警。分析與處理過程:數控系統發生測量系統報警的原因一般有如下幾種:1)數控裝置的位置反饋信號接口電路不良。2)數控裝置與位置檢測元器件的連接電纜不良。3)位置測量系統本身不良。由于本機床伺服驅動系統采用的是全閉環結構,檢測系統使用的是HEIDENHAIN公司的光柵。為了判定故障部位,維修時首先將數控裝置輸出的X、Y軸速度給定,將驅動使能以及X、Y軸的位置反饋進行了對調,使數控的X軸輸出控制Y軸,Y軸輸出控制X軸。經對調后,操作數控系統,手動移動Y軸,機床X軸產生運動,且工作正常,證明數控裝置的位置反饋信號接口電路無故障。但操作數控系統,手動移動X軸,機床Y軸不運動,同時數控顯示“ERR21,X軸測量系統錯誤”報警。由此確認,報警是由位置測量系統不良引起的,與數控裝置的接口電路無關。檢查測量系統電纜連接正確、可靠,排除了電纜連接的問題。利用示波器檢查位置測量系統的前置放大器EXE601/5-F的Ual和Ua2、*Ua1和Ua2輸出波形,發現Ua1相無輸出。進一步檢查光柵輸出(前置放大器EXE601/5-F的輸入)信號波形,發現Ie1無信號輸入。 硚口區伺服電機變頻伺服器維修教程