我們通過多次溫度在線測量(參考下文七(4)技改前后升溫曲線對比),發現在升溫階段各部位溫差較大,在保溫階段曲線不夠平直,證明該時效爐溫度控制效果不理想。
由時效爐的結構可以看出,時效爐的能源消耗主要包括由于加熱所產生的天然氣消耗和75KW循環風機產生的電能消耗。導致能耗高的可能原因分析如下:
時效爐爐體保溫效果差
當爐體保溫效果差時,會使爐內熱空氣通過熱傳導輻射到爐周圍空氣中,這勢必會造成升溫速度慢,不能滿足時效爐時效前期快速升溫的要求,同時會造成燃燒機頻繁啟動、加熱時間延長,造成不必要的天然氣浪費。 時效爐技改后,觀察時效用電單耗和天然氣單耗,得出節能降耗結果。上海二手高效節能時效爐
爐門關閉到位后,才能接通通風機裝置和加熱元件的電源,防止誤操作而發生故障和事故。系統具有聲光報警功能。溫控系統采用PID過零觸發可控硅,智能表控溫。另采用上海大華儀表廠多點自動記錄儀記錄溫度和超溫報警雙重控制,確保工件不超溫,該控溫儀還設置了通訊口,可與控制計算機通訊,工藝過程的溫度控制數值、保溫時間等參數由控制計算機統一編程、管理。
設備特點
溫度均勻度
實現用戶要求的溫度均勻度,是以循環風機、導風罩板、爐膛結構、電熱功率的分配及電熱元件的布置、控制方式與過程、爐門結構等關聯設計來保證。
唐山節能時效爐廠家直銷時效爐與舊式的小型時效爐相比,增加了時效的一次性處理量。由于每個廠家時效爐結構及工藝要求的不同,對時效過程中風機轉速的控制不能一概而論,應結合時效鋁型材的具體牌號、升溫和保溫時間等因素通過實驗手段進行確定。
時效爐技改前后的天然氣和用電單耗對比
我在技改前,鋁材時效用電單耗為36KWh/T。技改后,鋁型材時效電單耗為25.8KWh/T ,技改后平均每噸電單耗下降10KWh左右。
技改前,時效爐天然氣平均單耗約為10.3m3/T。技改后,時效爐天然氣平均單耗為10.6 m3/T,技改后天然氣平均單耗下降了0.7 m3/T。
在保溫階段,隨著時間的延長,鋁型材各部分已充分被加熱,爐內熱空氣溫度和鋁型材溫度已基本達到熱平衡,這時熱空氣的對流速度已不需要太快,否則,不合理的風機轉速使熱空氣對流速度迅速加大,爐內溫度迅速上升在短時間內超出保溫溫度,多余的熱量會通過煙道排除爐外,這樣不造成天然氣的浪費而且風機轉速高會造成風機電能消耗大,終造成時效成本增高。所以對大功率時效爐風機轉速的合理設置意義重大。
對客戶時效爐能耗高的主要原因進行客觀分析。 時效爐的容積越大,熱的利用效率會越高。新建時效爐的有效空間達到13500mm?3000mm?2920mm;
時效爐熱效率低下的解決措施
針對上述時效爐熱效率低下的情況,新建時效爐在節能技術上進行了突破和改進,從而更好地提高時效爐的熱效率,達到節能環保和降低生產成本的目的。解決措施如下:
擴大時效爐一次性處理量就是要加大時效爐的容積。經研究和生產實踐表明,時效爐的容積越大,熱的利用效率會越高。新建時效爐的有效空間達到13500mm?3000mm?2920mm,與舊式的小型時效爐相比,增加了時效的一次性處理量。當熱處理相同重量鋁型材時,開爐的進、出料時間和次數減少,可以有效地降低因開放、關停爐而導致的蓄熱損失,從而提高爐的熱效率。 鋁合金時效爐特點:操作方便,運行平穩,裝卸工件省力。無錫二手節能時效爐
新建時效爐在煙氣排放方面進行了適當的改進;上海二手高效節能時效爐
一般壓力機的精度和擠壓行程都不夠,而且在行程中間位置發揮出來的壓力只有公稱壓力的1/3左右。因此擠壓時,盡量采用的工業鋁型材擠壓機作為擠壓設備。肘桿式工業鋁型材擠壓機的特點是行程小,行程次數多,加壓時間長,適宜擠工作行程短的零件。拉力肘桿式和曲軸式工業鋁型材擠壓機適用于較長零件的擠壓。液壓式工業鋁型材擠壓機能在全行程上以公稱壓力工作,擠壓速度和行程可以調節,適宜擠長度大的零件。
擠壓設備的選擇應考慮以下幾點:
根據確定下來的生產方案以及生產工藝過程的要求來選擇擠壓設備的形式。根據生產方案選擇相應配套的擠壓設備,如管材生產、棒型材生產、在線卷取線坯的生產方案等。按照工藝要求選擇與工藝相適應的擠壓設備,如對易氧化的銅及銅合金可以采用水封擠壓方法,對各種包覆捌料的擠壓成形可以采用靜液擠壓方法,對需要獲得長度達到數千米乃至數萬米的成卷制品可以采用Conform連續擠壓工藝方法等。
上海二手高效節能時效爐